那么具体而言如何解决呢?最为有效的方法还是要落实到产品上来。众所周知,医疗制药领域在生产环节对于空气的洁净度要求是非常苛刻的,生产区域内的空气洁净度直接会影响到成药的质量与品质。
C/D级区域的等级则相对较低,为过渡性清洁区,如准备间、更衣间和缓冲间等。
空气净化技术是创造空气洁净环境,保证和提高产品质量的一项综合性技术。主要是应用初效、中效和高效滤过器,将空气中的微粒滤除,得到洁净空气,通过与原有室内空气混合将其周围带有微粒的空气带走,从而达到空气洁净的目的。洁净室建成并投入运行后,主要的产尘源是厂房内部的人员和设备,而要保持洁净度,就需要通过不断地过滤将产生的灰尘过滤掉,而对于同体积的房间,送风量越大,则对应的换气次数越高,洁净度也就越高,同时,过滤器的选择也会影响到洁净度,过滤效率越高,则洁净度也越高。这里就涉及到了一个过滤次数和过滤效率共同作用的问题。
1、过滤效率及换气次数对洁净室洁净度影响问题的提出
某生产车间位于兰州市某郊县,为固体口服制剂车间,设计房间洁净度多为D级,换气次数按18次设计,初、中、高效过滤器分别为G4、F8、H13,在建成调试后进行风量和洁净度测试时发现,空调机组出风量未达到设计要求,只为要求风量的83 %, 加上系统漏损,实际房间送风量折换换气次数多在12~15次之间,个别房间洁净度不能满足要求。因空调机组生产周期较长,且设备厂家推诿,无法从总 送风量上进行处理,于是专门组织技术力量对此问题进行了分析、解决。
2、现场情况调查及问题解决
现场小于12m2的房间设三个采样点,大于12m2的房间内取采样点中有代表性三个采样点的作为代表采样点,未合格房间送回风口及测点布置分别如图1、图2(为特征采样点,为非特征采样点),对应换气次数及测试结果如表1(不合格房间粒子数)。
从表1分析可看出 :男二更换气次数不足,导致最后测得的尘埃粒子数(0.5 μm)超标,平均超标11.7 %;粉碎混合有一点符合要求,另两点稍有超过,但所超不多;沸腾干燥与粉碎混合基本相同 ;工器具存放两点粒子数很少,符合正常 D级洁净区测得粒子数,一点有些许超过。
所以,合景净化工程公司根据四个房间不同的特点,提出了不同的解决办法,对男二更来说,明显是换气次数低造成的,应该是属于系统末端,风量不足,可采用导流板导风措施;对粉碎混合和沸腾干燥,因房间体积较大,导流效果不明显,且超过不多,大家建议通过更换高级别过滤器,即 H14 来满足洁净要求 ;工器具存放房间狭长,怀疑为气流组织不好导致,因高效位置无法移动,所以拟采取增加一个回风,来平衡气流组织。
按不同解决办法处理后,沸腾干燥、粉碎混合、工器具存放都达到了要求,其中沸腾干燥、粉碎混合的粒子数在允许范围内,工器具存放在尘埃数很少,但男二更导流效果不明显,增加风量后勉强达到236m3/h,两点符合要求,一点稍有超标,再次更换高效滤芯为H14后合格。
3、模拟模型的建立和计算处理
我们知道洁净度就是围绕灰尘问题的技术,而洁净室内的人员和物品是产尘的主要原因,要维持洁净度,就需要通过换气不断地将产生的尘埃高效去除掉,那么换气次数、高效过滤效率、洁净度之间的相互影响是怎样的呢?洁净度符合要求后,我们根据厂房情况,做了风量、过滤效率对洁净度影响的试验。
在空调机房中新建了三间2.5m×2.5m×2.5m的洁净间,从空调主风管引风,每支支管设置调节 阀,并设排风机进行全排,送回风口及测点布置分别如图 3(每点取样三次,取平均值)。考虑到初中效过滤器对最后洁净度的影响和最后理论尘埃数量 计算的方便,试验用初中效继续分别为G4、F8,三个房间分别安装高效过滤器,风量500m3/h,第一组数据为送风量按GMP 验证指南推荐换气次数保持不变,分别用H12、H13、H14、U15过滤器,第二组数据为采用H13高效过滤器,调节风量 ;第三组数据为采用H14高效过滤器,调节风量,分别测得尘埃粒子数,并列表得出不同的换气次数下对应的尘埃数如表2、表3、表4。
合景净化工程公司认为,洁净室是在实际的工程中有较多应用,无论药厂、医疗器械厂、电子厂、医院手术室、食品厂还是航空陀螺仪生产,所有需要控尘的地方都要用,而由于设备厂家、设计、施工单位等种种原因,经常会出现最终送风量无法满足要求的情况,在更换皮带轮做超频运行还不能满足送风量的情况下,如果现场测出数据与实际要求相差很少,可考虑更换高等级的高效过滤器。
工程视频案例
PURIFICATION CASE
新能源电池案例
PURIFICATION CASE
电子光学案例
PURIFICATION CASE
生物制药案例
PURIFICATION CASE
医疗器械案例
PURIFICATION CASE
食品日化案例
PURIFICATION CASE